摘 要:為解決氣化爐內(nèi)夾套頻繁開裂問題,通過對(duì)氣化爐現(xiàn)場(chǎng)溫度、流量試驗(yàn)及開裂部位材料取樣試驗(yàn),對(duì)氣化爐有限元溫度場(chǎng)、應(yīng)力場(chǎng)進(jìn)行計(jì)算分析,并對(duì)氣化爐內(nèi)水動(dòng)力進(jìn)行計(jì)算分析,針對(duì)氣化爐內(nèi)夾套開裂的原因,采取相應(yīng)措施,效果良好。
關(guān)鍵詞:氣化爐 內(nèi)夾套 應(yīng)力場(chǎng) 水動(dòng)力
1 設(shè)備簡介
天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司是我國于 20世紀(jì) 80 年代初從國外成套引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備興建的大型復(fù)合肥生產(chǎn)基地,其年產(chǎn) 45 萬噸合成氨裝置采用 5 臺(tái) Mark-Ⅳ魯奇加壓氣化爐制氣,其中 1臺(tái)為國內(nèi)生產(chǎn)。該氣化爐爐體為一個(gè)雙層筒體的氣化反應(yīng)器,內(nèi)層筒體稱為內(nèi)夾套,兩個(gè)筒體之間為水汽通道,運(yùn)行時(shí)形成水夾套,內(nèi)夾套中含有高溫煤氣介質(zhì),氣化爐外筒體材質(zhì)為 WSTE36,內(nèi)夾套材質(zhì)為20 G。 氣化爐主要結(jié)構(gòu)尺寸和設(shè)計(jì)參數(shù)如表 1 所示。
近年來,氣化爐內(nèi)夾套下部頻繁開裂,主要發(fā)生在內(nèi)夾套加強(qiáng)過渡段的環(huán)焊縫處, 距環(huán)焊縫中心上、下 200 mm 的區(qū)域都為開裂區(qū)。內(nèi)夾套開裂導(dǎo)致內(nèi)夾套漏水、氣化爐停爐,嚴(yán)重影響了設(shè)備的正常運(yùn)行及安全生產(chǎn)。 每臺(tái)氣化爐從最后一次更換夾套板及下部膨脹節(jié)后, 到發(fā)現(xiàn)內(nèi)夾套加強(qiáng)過渡段環(huán)焊縫處開裂, 其間的運(yùn)行時(shí)間和停爐次數(shù)各不相同,具體如表 2 所示。
2 氣化爐試驗(yàn)分析
為了查找氣化爐內(nèi)夾套開裂原因, 為有限元計(jì)算分析確定邊界條件提供依據(jù),需要對(duì)氣化爐的水夾套流量、溫度等參數(shù)進(jìn)行測(cè)試,對(duì)開裂部位取樣進(jìn)行材料試驗(yàn)。
2.1 氣化爐現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
試驗(yàn)通過在啟動(dòng)工況、 負(fù)荷 6 600 m3/ h 工況、低液位(41%液位和 30%液位)工況、變負(fù)荷工況(負(fù)荷 6 600 m3 / h 増至 7 200 m3 / h,循環(huán)泵停用時(shí)負(fù)荷 7 200 m3/ h 減至 5 500 m3/ h, 循環(huán)泵啟用時(shí)負(fù)荷6 600 m3/ h 減至 5 500 m3 / h)等 ,記錄氣化爐在試驗(yàn)中的壓力、溫度、流量....