安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中能公司)雖然與晉煤集團(tuán)合作,但每年仍有200kt左右原料塊煤缺口,因此,決定新增1套200kt/a型煤裝置。2011年10月27日,型煤裝置開(kāi)車,經(jīng)過(guò)1周努力,打通了系統(tǒng)流程;11月4日,制出成品煤棒。隨后,采用循序漸進(jìn)試燒煤棒方案:11月6日,西廠17#造氣爐改燒煤棒;11月9日,16#造氣爐改燒煤棒;11月17日,西廠3#系統(tǒng)18#~20#造氣爐燒煤棒;12月4日,21#和22#造氣爐采用單燒煤棒氣化工藝并入系統(tǒng)。
1 單燒煤棒工藝的調(diào)整
1.1 操作溫度控制
合理控制操作溫度指標(biāo),通過(guò)嚴(yán)格控制各爐上行煤氣溫度、下行煤氣溫度、干餾層溫度、灰倉(cāng)溫度有效穩(wěn)定氣化層位置。由于煤棒的熱穩(wěn)定性相對(duì)比塊煤差,若上行煤氣溫度控制得過(guò)高,會(huì)造成帶出物增多,因此,上行煤氣溫度應(yīng)控制<340℃。如果下行煤氣溫度控制得過(guò)低,說(shuō)明渣層過(guò)厚、氣化層上移,不僅影響氣質(zhì)、氣量,使造氣爐氣化層上移,還易造成造氣爐掛壁和結(jié)疤;如果下行煤氣溫度控制得過(guò)高,則說(shuō)明造氣爐灰渣層過(guò)簿,下灰時(shí)灰渣中殘?zhí)剂可撸?...